联系我们

  • 云南通海捷隆工贸有限公司
  • 联系人:杨先生
  • 电话:0877-3058539
  • 手机:13987741465
  • QQ:1145942386
  • Email:1145942386@qq.com
  • 地址:云南省玉溪市通海县纳古镇自强路17号
新闻资讯您现在的位置:首页 > 新闻资讯
钢模板浇筑过程中产生气泡如何解决
发表时间:2025-05-20     阅读次数:     字体:【

在钢模板浇筑过程中,气泡的产生会直接影响混凝土的强度、耐久性和外观质量。为有效解决这一问题,需从材料优化、施工工艺改进、模板管理、环境控制及人员培训等多方面综合施策。以下是具体解决方案:


一、材料优化与配合比调整

1. 控制水灰比

降低水灰比(如控制在0.4~0.5),减少混凝土中自由水含量,避免因水分蒸发形成气泡。

案例:某桥梁工程通过将水灰比从0.55降至0.45,气泡量减少30%。

2. 合理使用外加剂

选用低含气量减水剂,避免引入额外气泡。

避免使用引气剂,或严格控制其掺量(如≤0.01%)。

3. 优化骨料级配

采用连续级配骨料,减少空隙率。例如,砂率控制在35%~45%,细骨料细度模数2.3~3.0。

案例:某高层建筑通过调整砂率至40%,气泡缺陷率降低25%。


二、施工工艺改进

1. 分层浇筑与振捣

分层厚度控制在30~1250px,每层振捣时间20~30秒,确保气泡充分排出。

振捣棒插入深度≥125px,间距≤1.5倍振捣半径,避免漏振或过振。

2. 控制浇筑高度

自由下落高度≤2m,超过时采用串筒或溜槽,减少空气卷入。

案例:某隧道工程通过使用串筒,表面气泡减少40%。

3. 二次振捣与抹面

初凝前进行二次振捣,排除残余气泡。

终凝前用木抹子压实抹平,封闭表面微孔。


三、模板管理与维护

1. 模板表面处理

浇筑前打磨模板表面至Ra≤6.3μm,清除锈蚀、油污。

涂刷水性脱模剂(如皂化类),厚度控制在0.1~0.2mm,避免油性脱模剂阻碍气泡排出。

2. 模板密封与固定

拼缝处粘贴双面胶或海绵条,确保密封性。

采用对拉螺栓加固,间距≤2000px,防止模板变形漏气。


四、环境与操作条件控制

1. 环境温度与湿度

高温天气施工时,覆盖模板保湿,避免混凝土表面过快失水。

湿度低于50%时,喷水养护或覆盖湿麻袋。

2. 操作人员培训

定期开展振捣操作培训,明确振捣时间、频率和深度标准。

实行“三检制”(自检、互检、专检),确保每道工序质量。


五、气泡处理与修复

1. 表面气泡修复

小气泡:用水泥浆(1:2)填补,表面磨光。

大气泡:凿除松散混凝土,用高一强度等级细石混凝土修补。

2. 内部气泡预防

掺入消泡剂(如聚醚类),用量为水泥用量的0.01%~0.03%。

案例:某核电站工程通过添加消泡剂,内部气泡减少50%。


六、总结与建议

1. 系统性解决:气泡问题需从材料、工艺、模板、环境全链条控制,单一措施效果有限。

2. 数据化监控:通过坍落度试验、含气量检测等手段,量化控制混凝土性能。

3. 标准化作业:编制《气泡防治作业指导书》,明确各环节操作标准。

4. 持续改进:建立气泡缺陷数据库,分析原因并优化工艺参数。


通过上述措施的综合应用,可显著减少钢模板浇筑过程中的气泡问题,提升混凝土结构的质量与耐久性。


云南钢模板

 
上一篇:钢模板浇筑过程中产生气泡的原因
下一篇:建筑钢模的常规厚度范围分析